本报11月15日讯(记者 邵芳 通讯员 尹永华 何小兰) 水井开井数从去年年底的772口增加至810口,恢复水驱控制储量209万吨,自然递减率同比下降2.6%……今年以来,胜利油田孤东采油厂以注采结构调整、水井三率提升为抓手,通过水井综合治理和精细注采管理,有效提高水井开井数和储量动用程度。
GO6-37-473是一口因高含水关停两年的油井,技术人员从油藏类型、停产原因、剩余油分布等环节进行研究考证,发现临近水井GO6-37-1473的42层与其连通较好,根据效益测算,在实施水井补孔等措施后,GO6-37-473井获得日增油4.3吨的效果。
为加强注水井的精细管理,孤东厂成立了“水井治理项目组”,采取专班运行、联合诊断模式,制订一井一策方案,提高治理水平。同时,他们在油井转注增加新井点注水、治理欠注井层恢复老井点注水基础上,强化工艺配套,开展欠注井治理,共实施增加注水井点工作量127口,日增注9182立方米,实施欠注井层治理108口,日增注6018立方米。
为确保“注好水”,孤东厂从水井细分、减少测试问题井以及三年未动管柱井治理三方面着手,改善层间层内矛盾,实现均衡注水。其中,孤东采油管理二区技术人员针对平面非均质性、井间差异大造成注水井间干扰大,水线推进不均衡问题,通过“抑强扶弱”矢量注水提高驱替效率,实施油水双联动,改善特高含水后期开发效果。
孤东厂技术人员还结合油藏开发现状、动态及监测资料,注重与井网完善、流场调整相结合等方式,进一步精细注采调控。目前,该厂已实施注采调整方案13个,与调整前相比,单元日增油85.5吨,自然递减同比下降3.5%,进一步提升了单元开发效果。