今年以来,东胜公司党委聚焦胜利油田决策部署,围绕油气生产主业精准发力,开展“121”注水补能工程,即:增加注水井开井100口、增加水驱储量2000万吨、自然递减降低1%,针对注不进,采不出、能量下降快等严重制约油藏效益开发的“卡脖子”难题合力攻关,迅速拉起恢复地层能量的组合网。
本报记者 顾松
通讯员 张太郎 朱文敏
整体调整“织好网”
以水为先做“文章”,是油藏效益开发的重点。今年初,新组建的注水补能项目组,把东胜公司所辖的40个待就诊水驱单元,共计8261万吨水驱储量,全数推到“无影灯”下:会诊剖析井网不完善、不适应,水淹水窜等症结,开展注采井网重组“手术”,全面优化注采对应关系,由注足水、注好水向有效注水、精准注水迈进。
针对低渗透油藏储层非均质性强、均衡注水难度大的问题,技术人员深入分析注采流线,在河122-1区块探索实施井网重构、流场调整,自2020年5月开始,该井区多口油井见效明显,河125-斜19井组日增油13吨,累计增油4951吨。
尝到油藏“大口喝水”的甜点,他们将目光瞄向微压驱注水,牛21-斜3井转注增加水驱储量31万吨,既补充了地层能量,又延缓了自然递减,对应新投油井受效明显,自喷期长达280余天,井组增油呈上升趋势。
因地制宜“补好网”
东胜公司所辖区块分散,部分外围管理区因无主体单位依托,生产配套设施相对欠缺,注水地面建设滞后于开发需要。加之低渗透油藏注水难度大,低液关停、间开油井逐年递增。
为解决低渗油藏注采难题,项目组多次组织相关专业技术人员开展地上地下一体化论证,探索快速、灵活、高效注水方式,为偏远欠注区块配套临时流程。
在此基础上,他们还走出去,前往三塘湖油田、大庆油田实地“取经”,学习“大排量注水吞吐”“小规模压驱”等成熟技术经验,结合自身油藏实际,探索牛庄油田压驱注水开发,让一度因长期高压欠注而关停的牛21-斜4井组3口长停井全部“复活”。目前,该井组压驱注水增产有效期达一年以上,创效780万元,曾经食之无味,弃之可惜的“边角料”又成了“香饽饽”。
据悉,东胜公司目前实施压驱/微压驱注水井组26个,累计增油2.34万吨,其中,牛6-斜7井组压驱后对应新油井自然递减率仅2%,与常规注水期间投产新井相比降低了33%。
优化调配“护好网”
探索油藏经营效益最大化的步伐永无止境,由管产量向管指标转变是夯实稳产根基的必经之路。项目组在业务专家的带领下,深入开展流线分析,进一步恢复老流线、构建新流线、堵截强流线、引导弱流线,在满足配产和供排平衡的前提下,实现注水井和生产井工作制度的同步优化调控,提高注水有效率,产液结构整体优化。
东风港油田车40-13-13井组通过“转注提高注采对应、调配调整注采流线、扶井提高剩余油动用”综合调整,治理后累计增油650吨。下一步,该公司还计划在大芦湖、博兴、牛庄等油田18个井组,开展优化配产配注调流场措施治理工作,全面推进水驱均衡驱替。
截至目前,东胜公司“121”注水补能工程正在有序推进,增加注水井开井72口,增加水驱储量1962万吨,日注水量由去年底的5908立方米/天增至11900立方米/天,月注采比趋于平衡。对应受效区块35个,累计增油9200吨,低品位油藏“淘金”初见成效。