疑难井专家组“专”克疑难杂症

河口采油厂探索低成本效益开发新路

齐鲁晚报     2023年11月01日
  10月30日,停产近10年的胜利油田河口采油厂大古671-1井已经恢复生产2个多月,日产油能力6.5吨。这口井的成功突围,不仅为河口采油厂的疑难井治理提供了思路,更为潜山油藏低成本效益开发蹚出了一条新路。
  河口采油厂长停井560余口,占全厂油井数的13%,如何盘活这些资源成为采油厂亟需解决的重要课题。年初,该厂组织勘探、地质、开发、工艺、地面工程等方面专家,成立了疑难井扶停专家组,对疑难井、老大难井进行集中会诊。
  目前,河口采油厂已经摸排出34口疑难长停井,已实施恢复10 口,年增油2144吨,带动了大王庄新一轮潜山的老区新化,推动了埕东东区新一轮调整方案的有序实施。

本报记者 顾松
通讯员 王杰远 王林涛

一口井盘活一个区块
  7月20日,埕古11井在技术人员的忐忑中,经过30天的超长等待期,成功见油。目前日产油4.3吨,含水54%,充分印证了专家组对老区油藏认识的进一步转变。
  “成立专家组就是要解剖一口井,认识一类油藏,最终做精做强采油厂的开发基础。”专家组副组长信德发说,专家组瞄准情况复杂、有前瞻性、难以正常生产的停产井,采取多专业联合攻关的方式,不仅让一口口疑难井枯木逢春,更带动区块的滚动扩边,实现一口井复活一个区块的复合效应。
  超长的等待期意味着埕古11井的复杂。复杂源于其传统主力层馆上段已经高含水,而非主力层馆下段通常认为成藏条件不好。专家组成员借鉴陈家庄油田类似油藏近源堆积砂的经验,认为在该井主力层位下部有成藏的可能。
  随后,专家组利用大修打通道技术进行重新开发,对该井轨迹进行精心设计,轨迹既考虑老区流场变化带来的剩余油再次富集,又兼顾新区的边界,还对新的层系进行探索。该井完钻后,不仅钻遇了馆上段弱水淹油层3层5.6米,还收获了馆下段两套含油小层2层4.3米。
  超长等待期证实了专家组的判断。投产中,在经历长时间排液不出油的情况下,专家组建议适当酸洗、多排液,井底抽汲真空加大生产压差。7月20日,埕古11井含水下降,黄色的油流汩汩而出。专家组将该井的经验复制到埕15-91井、埕6-斜72井,均取得了成功。
细微处找到大空间
  “我们在研究的时候,用放大镜去放大研究对象、细化研究潜力,这样才能找到金豆子。”专家组成员黄秀芹形象地说。
  在细微处才能找到大空间。越是到开发后期,越要注重基础研究,越要精细化研究。疑难井所在区块都特别小,含油面积零点零几平方公里,经常因为小被认为没有潜力。
  大古671-1为大王庄潜山开发井,2014年12月因高含水停产至今。2023年2月,专家组对该井进行重新摸排,油田技术顾问刘魁元发挥勘探专业优势,逐道分析地震测线,准确找到了该井附近、受小断层切割、指甲盖大小的剩余油富集区。
  专家组决定实施大修打通道技术,利用大古671-1井部分井段进行再开发,优选微构造最高点进山,将原设计靶点向西北调整了50米;提前控制钻井深度,既保证钻遇良好储层又控制不钻穿底部水层。8月份,该井在3285米—3293米钻遇物性较好储层,投产获得成功。
从油水并重到以水为先
  大65-斜75井,是大王北油田最北部的注采井组当中的一口长停井。因为地处偏远,周围停产井多,开井率只有62%,地质上非薄即干,又长期欠注亏空,所以这里被技术人员称为“北大荒”。
  开发好“北大荒”,首先要解决水的问题。认知的转变总是领先一步,专家组确定先补能后措施的思路,将用于低渗透油藏的压驱技术嫁接到该井组,进行一体化治理。
  能量的快速恢复,对应一线油井大65-斜72、-斜71分别增液见效,日增油3.5吨。而西部受效井大65-斜75井未见明显效果,专家组认为该井虽然层薄、油层偏干,兼有储层敏感性,但中高渗透的地质优势决定了它的潜力。
  技术人员对压驱水质和施工参数进行质量控制,转为温和压驱持续补能,并同步开展酸化工艺解堵,降低近井地带的粉砂干扰。实施后,该井日产油稳定在3.2吨,含水4%,同时还平衡了井组流场,其他油井含水下降、日增油1.7吨。
  据悉,大65-斜75井所在的大65块,通过实施一体化治理工作后,开井率提升至90.5%,日产油增加33吨,恢复控制储量28.6万吨,强网驱油取得阶段性进展。


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