做精“水文章”,让“后进”变“后劲”

孤岛采油管理四区精细注水助力提质增效

齐鲁晚报     2023年11月15日
  “10月份的层段合格率创历史新高,这说明精细注水潜力很大。”在11月7日召开的注水月度例会上,胜利油田孤岛采油管理四区经理伦恒启说。
  他的信心来自于一组数据:经过五年的精细注水专项治理,采油管理四区稀油自然递减率由2019年的10.4%下降到目前的4.3%,问题井数由42口下降到11口,层段合格率由2018年的44.34%上升到2023年10月的91.03%,实现了从“后进”到“后劲”的嬗变。

本报记者 顾松
通讯员 李超君 刘凯

专业的人干专业的事
  在经历多个开发阶段后,采油管理四区所辖区块已进入特高含水后期。作为采油厂注水井最多的管理区,219口注水井中有40余口出现欠注、测试遇阻等问题,注水质量下降成为制约水驱高效开发的“绊脚石”。
  “精细注水是我们开发的灵魂,是水驱稳产上产的重中之重。”管理区领导班子认识到,做好注水开发工作,必须打牢精细管理基础。2019年5月,这个管理区以打造信息化条件下“精细注水管理模式”为目标,成立了注水管理班组,与班站工作平级协作运行。
  这个由9名一线骨干组成的班组摸着石头过河,一笔一画“写”出了注水井管理的标准,也给出了一个不错的成绩:年底管理区欠注井井数少了一半,洗井有效率、层段合格率等曲线都开始上扬。
  不仅如此,他们还制定了“有痕操作”管理模式,《注水井洗井技术档案》中对洗井进出口压力及流量曲线、水样照片、洗井过程记录表全流程追踪记录,最大程度保障了数据真实性;注水例会制度和重点业务流程模板图,极大提高了工作效率……这些都为他们打好注水“翻身仗”增添了底气。
“小活”里藏着大名堂
  中13更16井曾是采油管理四区的“老大难”,地层压力不高,就是注不进水。技术人员推断是水表芯下放过程中,底部密封圈错位无法压实,密封失效导致计量不准。
  密封不严,看似小事,又不是小事。他们反复琢磨,一款防止偏心的磁电流量计表芯扶正装置的研制成功,实现了密封圈的完全密封。使用后,中13更16井单井注水量日增加64立方米,全区90口计量不准的井得到了改善,实现小发明解决了一桩大问题。
  “只有精准的基础资料,才能作为下一步工作的可靠依据。”管理区采油工程主管师沙永强说,精细基础管理,就是把大活做小、小活做细、细活做好。
  在此基础上,他们对水表和管线的清洗维护工作继续“加码”:每口井水表一季度至少清洗一次,每年5月定期测量井口油压,对管损大于1兆帕的水井实施管线清洗。据统计,今年1—10月,该管理区累计清洗维护水表322台次,管线清洗6井次,洗井190井次,增注1247立方米/天。
  同时,注水班组对洗井全过程监管,洗井结束后将“一表一图一线”上传技术人员分析评价洗井质量,确保洗得好、洗得彻底。截至目前,已累计录取889井次洗井记录,单井洗井规律尽在掌握。
效聚焦注水质量和效益
  21公里有多长?相当于横跨整个孤岛镇的东西两端。
  这段距离,是采油管理四区今年的一项“成绩”:针对注水支干线跨度大、难管理,该管理区坚持负荷匹配“最佳”、支线分布“最优”、单井管线“最短”原则,新建了26个注水阀组,将注水管网由76公里缩短到55公里。
  “新的运行模式,不仅降低线损风险、提高注水质量,员工也更省心省力。”聚焦提升注水工作质量和效率,采油管理四区干部员工开启“创新风暴”:针对分注井调配难题,引进有缆智能分注技术,连续一年完成各层配注;自行设计“免接电洗井远程控制装置”,解决了洗井出口无流量及压力计量问题;发明连续洗井装置,提升罐车洗井效果;通过增加注水旁通流程,提升注水井口使用功能,利用闸门的切换,实现检修、更换单流阀时不停井,避免地层返吐。
  技术的革新带来管理效能的跃升。今年,采油管理四区注水层段合格率同比增长17.65%,主要开发指标和注水技术指标达到近三年最高水平,正向着注水管理行业标杆的目标大步迈进。


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