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滨南采油厂牵住注水这个油藏经营管理的“牛鼻子”

注水“魔方”转出原油“满仓”

齐鲁晚报     2021年11月18日
  今年以来,胜利油田滨南采油厂进一步转变观念、更新理念,立足水驱油藏开发主阵地,牵牢注水这个油藏经营管理的“牛鼻子”,统筹推进老区补能、新区保能,让地层能量满满,促油井高产稳产。值得一提的是,林樊家油田林东单元在没有打一口新井的情况下,产量却不降反增。
  本报记者 顾松 
通讯员 许庆勇


没打一口新井
产量不降反增

  林樊家油田林东单元是典型的水驱出砂常规稠油油藏,历经40年高效注水开发,开发矛盾日益凸显:油水井套损增多,动态井网不完善;水线长期固定,水驱开发层间、平面矛盾加剧,开发形势不容乐观。
  负责这个区块经营管理的采油管理一区技术人员,牢固树立“油水并重、以水为先、油水联动、统筹推进”等新理念,做足注水文章,夯实稳产基础。
  经过10个月的努力,采油管理一区持续完善区块注采井网、精细注采管理、精细注水等工作,在没有打新井的情况下,日产液量上升100吨,日产油量增加35吨,综合含水下降0.3%,实现了普通稠油水驱油藏的高效开发。
  滨南采油厂水驱油藏包括断块、低渗透和特殊岩性油藏,动用地质储量占总储量的70.5%,含油层系多、油藏埋深跨度大、储层物性差别大,整体处于高含水开发阶段。同时,老区自然产量占比超90%,是油藏经营的主阵地。
  采油先注水,水注得精、注得足、注得好,油井才能高产稳产,老油田才有强身健体的“能量之源”。基于此认识,滨南采油厂抓住恢复地层能量这一关键点,紧扣注水这个核心工作,推进老区整体调整“织好网”,实施局部高效注采完善“补好网”,加大老井转注扶停、分层分注“护好网”。
  林2更11井日均产油量6吨,具有优先转注,增加多向受效,扩大水驱波及体积的潜力。转注后,该井不但没有丢掉既有的6吨日产量,而且促进了整个井组的增产增效,日增油7吨。
  数据显示,今年前10个月,滨南采油厂累计油井转注41口,作业工作量完成237井次,新增、恢复日注水能力0.75万立方米,有力助推了老区存量创效升级。
实施先期注水
实现效益开发

  近日,滨南采油管理八区副经理张纯利查看利853块1号台新井生产情况时,发现产量继续保持稳中有升态势,日产达到113.7吨,“这是我们提前运行注水工程,实施先期注水的结果。”
  随着油田开发年限的延长,地层能量不断下降,这不仅造成了老井产液量和产油量偏低,而且影响新井投产效果,即便初期高产,也会因地层能量不足而快速递减,难以维持稳产。
  针对当前生产实际,滨南采油厂不断转变观念、更新理念,树立先期注水、“水井投不了,油井坚决不投”理念,打破以往运行模式,提前运行注水工程,下好补充地层能量“先手棋”,解决新区产能递减快的突出问题。
  为有效补充利853块地层能量,在新井投产之初,采油管理八区就全面启动油井转注及老井扶停工作,转注油井5口、扶停水井4口,增加日有效注水430立方米;压裂投产后优先实施新井投注,新井投注6口,增加日有效注水274立方米,区块累计增注11.8247万立方米。
  随着先期注水等工作的推进,利853块地层能量得到有效补充,动液面由1541.9米回升至1349米,动液面上升192.9米,区块出现液量和油量上升、含水下降的“两升一降”效益开发局面。
  基于提前补充地层能量,利853块1号台新井,初期日产量达到105.1吨的较高水平,随着注水工作不断推进,产量稳中有升,目前日产113.7吨。
  今年以来,滨南采油厂先后在滨17、利853等产能建设区块实施先期注水,优先补足地层能量,实现了效益开发。其中,滨17井工厂地层压力提高1.41兆帕,含水下降5个百分点,平均单井日增油1.1吨。
地层“喝饱水”
重新焕发生机

  日前,滨南采油厂地质研究所技术人员李耀对滨86-斜28井组生产情况进行动态跟踪发现,油井液面回升、功能图趋好,日增油量3.8吨,喝饱水的井组地层能量得到恢复后重新焕发生机。
  滨86-斜28井组所在的区块属于典型的断块油藏,储层连通性好且渗透率高,但该井组位于构造边部,井距较大,现有注水压力不能满足井组注水需求,水注不进去,地层能量就得不到补充,油就采不出来。
  针对区块生产实际,他们引入压驱注水开发技术,把注水从“渗”变成“灌”,日注水量增至上千立方米,仅用30天,就让滨86-斜28井组“喝”掉1.778万立方米水,相当于该井组过去1年的注水量,地层能量快速恢复,对应油井液面恢复明显,增油效果显著。
  今年以来,滨南采油厂累计实施压驱注水5井次,累计增注28.9万立方米。
  低渗透区块的欠注井、欠注水量占比大,是强化注水的重点。针对这类区块井口注水压力高、注水困难,常规酸化工艺改造难度大的实际,他们坚持一手驱替增压、一手解堵降压的原则,创新开展了“酸化+仿压驱”除垢解堵增产增注技术。其中,BNB649N2井措施前油压30.6兆帕,长期注不进去水,应用该技术后油压降至20兆帕,日注水78立方米,增注效果显著。今年以来,该厂实施酸化增注措施52口井,累计增注9.12万立方米。
  “坚持多措并举,强化老区补能、新区保能等重点工作,有效实现了控递减、提产量、延寿命的目的。”滨南采油厂生产经营数据显示,今年前10个月,全厂注采对应率、分注率、层段合格率分别提高0.5、1.6、1.6个百分点,油田开发稳中向好。


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