本报8月23日讯(记者 邵芳 通讯员 王蕊仙) 今年以来,胜利油田纯梁采油厂在几乎没有新井投入的情况下,坚持水井工作投入不减和加大水井工作力度,使采油厂自然递减率同比下降2.0个百分点。
为有效降低自然递减率,纯梁厂不断加大水井工作力度,持续提升注水“三率”,突出注采完善。针对重点区块、重点井组,持续加强水井增注、分注、调剖、检换管等工作。2015年完成水井作业105口,2016年以来完成水井作业82口,较与2015年初对比日增加注水量2400立方米,注采对应率提高0.4%,增加、恢复水驱储量1180.6万吨。同时,该厂从严加强注水日常管理,狠抓稳压注水考核,集中开展水表校对和更换,强化平稳注水、按配注注水的监控管理,保证注够水、注好水。
据了解,低渗透油藏占纯梁采油厂已探明地质储量的70%,因此低渗透开发对水质要求高。围绕水质提高,结合不同油藏对水质的需求,采油厂先后对首站、正理庄站、樊家站等污水处理系统进行升级改造,从提水质、降成本、减排污等多角度出发,反复优化污水处理药剂配方和投加方案。纯梁首站每天加药剂量由优化前的60吨/天减少到25吨/天,污水的pH值由8.0左右优化下调至7.5左右,外输污水水质达标率稳定在99%以上。
采油厂还进一步完善了油田、区块、单元、井组、单井的五级动态管理体系和采油厂、采油管理区、采油班组三级动态分析制度。每季度采油厂组织召开单元目标化管理分析会,地质、工艺、注采、集输、作业和采油管理区等部门、单位共同分析各开发单元的动态变化、产量递减原因,明确分单元、分系统的控制措施。每月地质所组织各管理区开展区块、井组的开发动态分析,调整优化注采方案和管理措施。每旬采油管理区组织采油班组开展井组和单井的开发动态、生产状况分析,优化完善日常管理办法,及时做好精细注采调配,实现单井-井组-单元-油藏的精细动态管理,全力确保开发形势稳定。2016年以来,全厂累计实施注采调配415井次,调配注水量19327立方米,278个井组、32个单元开发形势明显改善,单元稳升率达到84.7%。
截至7月底,采油厂三率指标进一步提升,注采对应率提高0.4个百分点,分注率提高0.8个百分点,层段合格率提高1.5个百分点,自然递减率同比下降2.0%,存量的基础管理水平更加牢固。
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